您好,欢迎进入淄博兴越工业陶瓷厂官网!

全国咨询热线

13153368989

高压异鞍瓷环塔内MDEA+pZ脱碳传质模型

2026-3-24 12:40:35 浏览次数:

模型适用性分析

       实际生产中,输送到脱碳装置的原料气气量处于波动状态,为探究工艺参数对MDEA + PZ吸收COZ过程中传质行为的影响,基于国内某终端天然气处理厂现场气液比,及自主搭建的小型A环异鞍瓷环塔装置最大处理量,选择不同进气、溶液流量,对传质模型的适用性进行分析。

不同进气流量下模型的适用性

       利用修正的高压异鞍瓷环塔内MDEA+pZ脱碳传质模型,控制模型中其他参数不变,探究了模型不同进气流量下的适用性。在进气流量为5.5 L/min,6.5 L/min, 7.5 L/min, 8.5 L/min和9.5 L/min时,分别进行了模拟计算,并且与实验结果进行对比。可知,进气流量从5.5 L/min提升至9.5 L/min,模拟得到的异鞍瓷环塔中CO:浓度曲线,与实验测得的趋势较为一致,最大误差为8.79%。小型A环异鞍瓷环塔实验装置外侧有保温套,但实际仍存在热量散失,而模型中未考虑异鞍瓷环塔散热。因此,实验测点温度比模拟的稍低,并且越靠近塔底幅度越大,最大误差2.37%。

       进一步分析可知,异鞍瓷环塔内存在一个快速反应区域。该区域内,气、液相传质阻力的变化趋势相反,使得反应速率几乎不变。进气流量增大会使该区域向塔顶移动,而其他区域由于某一相传质阻力相较于另一相过大,导致了反应速率快速下降。由图6(b)可知,进气流量增大会改善异鞍瓷环塔内的温度分布。

不同溶液流量下模型的适用性

       控制模型中其他参数不变,探究了模型不同溶液流量下的适用性。在溶液流量为30 mL/min,35 mL/min, 40 mL/min, 45 mL/min和50 mL/min时,进行了模拟计算,并与实验结果进行了对比,结果见图。由图7可知,随着溶液流量从30 mL/min提升至50 mL/min,模拟得到的异鞍瓷环塔中CO:浓度曲线,与实验测得的趋势较为一致,最大误差为5.39%;从塔顶到塔底,温度的模拟值与实验值差距逐渐增大,最大误差为1.98%。http://www.zbhdjx.cn/

13153368989